遇到石膏脫水困難該怎么辦?
2020-06-15 來自: 威海市銘遠(yuǎn)環(huán)??萍加邢薰? 瀏覽次數(shù):2346
在脫硫作業(yè)過程中,總會(huì)遇到各式各樣的技術(shù)難題讓作業(yè)人員犯難甚至束手無策。
一、 脫水困難現(xiàn)象說明
廠內(nèi)中水2010年5月份開始接入脫硫系統(tǒng),作為脫硫系統(tǒng)工藝水,8月份正式作為脫硫工藝水,中水作為脫硫工藝水后,脫硫石膏無法正常脫水,并且采用中水時(shí)石膏濾餅表面會(huì)附著一層粘度較大的污泥;當(dāng)采用循環(huán)水(弱酸水)作為脫硫工藝水時(shí),脫硫石膏能正常脫水,并且石膏濾餅表面沒有污泥。
以下照片為循環(huán)水(弱酸水)作為脫硫工藝水時(shí)1#皮帶脫水機(jī)照片
圖1:12月22日脫水機(jī)畫面
圖2:12月22日脫水機(jī)畫面
二、檢查及分析
1、吸收塔內(nèi)化學(xué)反應(yīng)原理
吸收塔總的化學(xué)反應(yīng)原理描述如下
煙氣中SO2被吸收后通過化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)化成石膏,化學(xué)反應(yīng)發(fā)生在吸收區(qū)內(nèi),各種化學(xué)反應(yīng)簡化如下:
SO2吸收
SO2(g) ? SO2 (aq)
SO2 (aq) + H2O ? HSO3- + H+
在第 一步,在液相中,煙氣中的SO2 被吸收生成亞硫酸水溶液。
石灰石分解
CaCO3(s) + H2O ? CaCO3(aq) + H2O
CaCO3(aq) + H+ ? Ca2+ + HCO3-
HCO3- ? OH- + CO2-
以石灰石漿液形式加入的石灰石在循環(huán)罐中溶解。由于SO2的吸收引起PH值下降,PH下降增加了石灰石的分解,同時(shí)氧化空氣的注入也增加了石灰石的分解, CO2 從循環(huán)漿液中脫除。
氧化
HSO3- + 1/2O2 ? SO42- + H+
部分亞硫酸氫根已經(jīng)在漿液滴中通過自然氧化的形式氧化,其中氧氣來自原煙氣。在漿液滴中氧的分解是一個(gè)很慢的反應(yīng),所以自然氧化的量是有限的,大約10-30%,這取決于煙氣中氧氣的含量和吸收塔漿液中氧化催化劑(例如錳)的利用率。氧化反應(yīng)的主要部分是在吸收塔漿液池中通過氧化空氣的注入而完成的。
結(jié)晶
Ca2+ + SO42- +2H2O ? CaSO4 x 2H2O ˉ
硫酸根和鈣離子在吸收塔循環(huán)罐中結(jié)晶生成石膏,根據(jù)循環(huán)罐中的停留時(shí)間,石膏晶體成長的尺寸為30-50 μm。
氯化物的化學(xué)反應(yīng)
從煙氣中移出的大多數(shù)氯化物與鈣離子反應(yīng)生成氯化鈣。這個(gè)反應(yīng)引起液相中鈣離子的增加,因而降低了石灰石的分解,所以氯化物濃度越高,SO2脫出效率越低,反應(yīng)機(jī)理如下:
2HCl ? 2H+ + 2Cl-
Ca2+ + 2Cl- ? CaCl2
CaCl2 ? Ca2+ + 2Cl-
CaCO3 + H2O ? Ca2++ HCO3- + OH-
氟化物的化學(xué)反應(yīng)
氟化物與鈣反應(yīng)生成氟化鈣沉淀并隨石膏一起從吸收塔漿液中移出。反應(yīng)機(jī)理如下:
2HF ? 2H+ + F-
Ca2+ + 2F- ? CaF2↓
2、檢查現(xiàn)場運(yùn)行設(shè)備(石膏旋流器、皮帶脫水機(jī)及附屬設(shè)備)
12月22日,對現(xiàn)場皮帶脫水機(jī)及附屬設(shè)備進(jìn)行了逐一檢查,基本運(yùn)行正常,可以初步排除脫水機(jī)及附屬設(shè)備真空泵、真空槽、濾布沖洗水等設(shè)備原因引起脫水不正常;另外對6個(gè)旋流器進(jìn)行了逐一檢查和取樣測密度,結(jié)果不容樂觀,主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表:
表1:12月22日石膏旋流器檢查測量數(shù)據(jù)
從上表統(tǒng)計(jì)的結(jié)果看,主要存在三個(gè)問題:1、旋流器沒有在正常設(shè)計(jì)工況下運(yùn)行,運(yùn)行壓力普遍低于設(shè)計(jì)壓力,zui低的3#旋流器比設(shè)計(jì)值低37.5%;2、受第 一條和吸收塔漿液密度低影響,石膏漿液經(jīng)過旋流器以后,底流密度大大低于設(shè)計(jì)值(詳見設(shè)計(jì)物料平衡表);3、此次檢查也暴露出對旋流器巡檢工作還需加強(qiáng)、需重視,做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
3、近期脫硫運(yùn)行相關(guān)參數(shù)分析
12月22日,對可能影響到石膏結(jié)晶、石膏脫水的相關(guān)參數(shù)(PH值、密度、氧化空氣壓力、旋流器入口壓力、吸收塔液位)進(jìn)行了歷史趨勢查詢并截圖,本次查詢包含整個(gè)12月份的數(shù)據(jù),因篇幅限制,選擇幾個(gè)代表性的時(shí)間來說明,圖形如下:
圖3:12月01日運(yùn)行歷史趨勢
圖4:12月02日運(yùn)行歷史趨勢
圖5:12月08日運(yùn)行歷史趨勢
從以上圖片分析,主要有兩個(gè)問題:1、旋流器的壓力控制偏低,而且未穩(wěn)定運(yùn)行,波動(dòng)太大,建議投自動(dòng);2、石灰石漿液供漿需盡量保持連續(xù)性;3、PH值控制偏高(受表計(jì)影響,實(shí)際值比CRT顯示值高)。
注:吸收塔液位影響到石膏漿液在吸收塔的停留時(shí)間,在確保不溢流的情況下需盡量控制高。
4、脫硫近期化驗(yàn)報(bào)告分析
以下三個(gè)表格為12月份脫硫化驗(yàn)報(bào)告:
表2:12月6日取樣化驗(yàn)數(shù)據(jù)
表3:12月15日取樣化驗(yàn)數(shù)據(jù)
表4:12月16日取樣化驗(yàn)數(shù)據(jù)
根據(jù)以上化驗(yàn)報(bào)告來看,主要有幾個(gè)問題:1、石灰石中的MgO含量超過設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)值為不超過2.34%),建議增加一個(gè)SiO2含量測量(設(shè)計(jì)值為不超過1.90%)2、石膏中的CaCO3含量偏高,高于設(shè)計(jì)值中的上限1.5%(詳見物料平衡表);3、石膏成分測量百分比有點(diǎn)疑問,總和超過一百%(個(gè)人理解偏差);4、石膏漿液的測量建議測量以下參數(shù),詳見下表:
表5:石膏漿液測量建議參數(shù)
10月份西安熱工院對中水和循環(huán)水分別進(jìn)行了水質(zhì)全分析試驗(yàn),從試驗(yàn)數(shù)據(jù)來看,沒有明顯石膏結(jié)晶和石膏脫水的地方,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如下:
表6:中水水質(zhì)全分析數(shù)據(jù)
表7:循環(huán)水水質(zhì)全分析數(shù)
5、石膏漿液取樣沉淀觀察對比分析
12月22日在6個(gè)吸收塔及石膏漿液箱內(nèi)分別取樣進(jìn)行沉淀觀察,7個(gè)燒杯內(nèi)分別為石膏漿液箱、1#吸收塔、2#吸收塔、3#吸收塔、4#吸收塔、5#吸收塔、6#吸收塔內(nèi)的漿液沉淀照片,根據(jù)照片來看,沉淀物的底層白色物質(zhì)偏多,而這些白色物質(zhì)正式未反應(yīng)的石灰石
圖6:12月22日6個(gè)吸收塔及石膏漿液箱的漿液沉淀照片
12月22日22:00脫硫工藝水采用廠內(nèi)中水,并按照要求降低PH值運(yùn)行,23日再次對6個(gè)吸收塔和石膏漿液箱進(jìn)行取樣沉淀觀察,并與22日取樣進(jìn)行對比拍照,通過對比效果看,經(jīng)過一天的運(yùn)行調(diào)整,23日各個(gè)箱罐中石灰石成分明顯減小,照片如下:
圖7:1#吸收塔沉淀對比(左23日,右22日)
圖8:2#吸收塔沉淀對比(左23日,右22日)
圖9:3#吸收塔沉淀對比
圖10:4#吸收塔沉淀對比
圖11:5#吸收塔沉淀對比
圖12:6#吸收塔沉淀對比
圖13:石膏漿液箱沉淀對比
6、石膏漿液PH值、密度取樣分析
表8:12月22日下午取樣測量數(shù)據(jù)(測量地點(diǎn):二單元脫硫控制室)
表9:12月23日16:00取樣測量數(shù)據(jù)(測量地點(diǎn):化學(xué)樓)
表10:12月24日10:00取樣測量數(shù)據(jù)
表11:12月24日15:30取樣測量數(shù)據(jù)(測量地點(diǎn):化學(xué)樓)
從以上取樣測量數(shù)據(jù)來看,存在幾個(gè)問題:1、PH計(jì)和密度手工測量值與在線儀表測量值偏差較大,建議加強(qiáng)在線儀表的定期標(biāo)定工作,并且發(fā)現(xiàn)手工測量與在線儀表測量偏差較大時(shí)需及時(shí)查找原因并處理;2、手工測量用的表計(jì)之間也存在偏差,建議加強(qiáng)手工測量表計(jì)的定期標(biāo)定工作;3、從手工測量值來看,PH值控制值偏高,不利于石膏的結(jié)晶;4、手工測量值和在線儀表測量值出現(xiàn)偏差時(shí),需及時(shí)給予運(yùn)行人員以指導(dǎo)性意見,是按手測值控制還是繼續(xù)按顯示值控制;5、定期化驗(yàn)工作室指導(dǎo)運(yùn)行的基礎(chǔ),是運(yùn)行調(diào)整的依據(jù),工欲善其事必先利其器,在確保手工測量工具計(jì)量準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上,必須做到根據(jù)化驗(yàn)值及時(shí)調(diào)整,否則和沒做化驗(yàn)工作一樣。
7、到中水處理車間了解中水處理工藝
12月23日上午到中水處理車間詳細(xì)了解中水組成、中水處理工藝,目前中水來源共有四路:1、平?jīng)鍪惺姓鬯?/span>2、廠區(qū)工業(yè)污水;3、廠區(qū)含油污水;4、廠區(qū)生活污水,目前第壹路還沒有接入,第三路和第四路目前水量很小,百分比占用率可以基本忽略,主要水源就是第二路,中水處理過程中依次加入的藥品為消石灰、聚合鐵、聚丙烯酰胺和硫酸。
三、調(diào)整措施及方案
1、調(diào)整旋流器
22日對所有旋流器進(jìn)行逐一檢查后,通知檢修處理旋流子堵塞缺陷和運(yùn)行壓力調(diào)整后,效果明顯好轉(zhuǎn),隨著吸收塔密度控制值提高和壓力的調(diào)整,截止至12月24日測量,石膏漿液箱的密度(旋流器底流來料)已與設(shè)計(jì)值基本吻合。
2、調(diào)整吸收塔PH值及密度
鑒于目前情況,建議在保證脫硫效率大于90%前提下降低PH值運(yùn)行,維持在5.4左右,待吸收塔漿液調(diào)整正常后恢復(fù)至5.5-5.7范圍內(nèi)運(yùn)行,禁止高于6運(yùn)行。根據(jù)脫硫化學(xué)反應(yīng)原理分析:1、CaCO3的分解速度隨PH值降低而升高;2、PH值低可以加速氧化;3、高PH值加速SO2的吸收;4、從以上三點(diǎn)來看,PH值的控制需要在SO2吸收和亞硫酸氧化之間來確定一個(gè)平衡點(diǎn),根據(jù)相關(guān)理論及經(jīng)驗(yàn)控制一般將PH值控制在5.5-5.7之間。
從吸收塔密度在近期運(yùn)行數(shù)據(jù)看,雖然密度值達(dá)到石膏脫水的值,但從實(shí)際測量數(shù)據(jù)來看是虛高,而且吸收塔密度在很大程度上靠石灰石含量超標(biāo)堆積起來的,從22日開始根據(jù)手工測量數(shù)據(jù)實(shí)施調(diào)整操作,效果明顯好轉(zhuǎn)。
3、根據(jù)目前情況延長石膏漿液在吸收塔停留時(shí)間,使其充分氧化。
自22日檢查分析后,及時(shí)要求運(yùn)行人員停止出石膏,并在保證脫硫率大于90%基礎(chǔ)上降低PH值運(yùn)行,確保吸收塔漿液能充分氧化,同時(shí)在低PH值運(yùn)行狀態(tài)下將漿液中未完全反應(yīng)的CaCO3反應(yīng)完,經(jīng)過近30個(gè)小時(shí)對吸收塔漿液進(jìn)行調(diào)整,各項(xiàng)參數(shù)基本達(dá)到要求,24日上午10:00重新啟動(dòng)皮帶脫水機(jī)開始進(jìn)行石膏脫水,脫水效果正常。
4、減少中水處理過程中增加的藥劑量(主要為聚合鐵、聚丙烯酰胺),效果待觀察
為了確認(rèn)聚丙烯酰胺對脫硫石膏的影響,25日下午在兩個(gè)石膏漿液箱內(nèi)分別倒入一紙杯的聚丙烯酰胺,并暫時(shí)將所有旋流器的底流切至濾液水箱返回吸收塔,將漿液進(jìn)行隔離,然后用3#皮帶脫水機(jī)進(jìn)行石膏脫水,脫水效果基本正常,但表面泥厚度明顯增加,兩個(gè)石膏漿液箱液位降至最低后再將石膏旋流器底流切回石膏漿液箱,繼續(xù)觀察脫水效果,此時(shí)濾餅表面泥含量明顯減少,脫水效果也有所好轉(zhuǎn)。初步分析:當(dāng)石膏漿液中粉塵含量和油污含量較大時(shí),皮帶脫水機(jī)濾餅表面會(huì)有一層泥,但據(jù)了解,主機(jī)組電除塵運(yùn)行正常,脫硫系統(tǒng)入口粉塵濃度不會(huì)超標(biāo),而主機(jī)組近階段又沒有投油槍運(yùn)行,那有可能產(chǎn)生 泥的原因就是中水處理過程中加入的聚合鐵和聚丙烯酰胺在中水進(jìn)入脫硫系統(tǒng)時(shí)還有殘留,這些殘留物首先會(huì)影響脫硫石膏的結(jié)晶,然后會(huì)將石膏漿液里的小晶體和雜質(zhì)進(jìn)行絮凝,并懸浮在漿液的表面,在石膏濾餅表面形成絮凝污泥。皮帶脫水機(jī)上石膏濾餅對比照片如下:
圖14:石膏濾餅對比
圖15:石膏濾餅對比(增加標(biāo)記)
四、結(jié)果及初步分析結(jié)論
圖16:經(jīng)過兩天調(diào)整后的首 次脫水濾餅(24日上午)
1、調(diào)整過程流水賬
l 12月22日上午 保持循環(huán)水作為工藝水運(yùn)行,觀察皮帶脫水機(jī)運(yùn)行情況,檢查皮帶脫水機(jī)及附屬設(shè)備
l 12月22日下午 到化學(xué)樓借用取樣測量器皿,對6個(gè)吸收塔及石膏漿液箱進(jìn)行取樣分析并做沉淀觀察;檢查石膏旋流器運(yùn)行狀況并調(diào)整,對旋流器底流、頂流取樣分析
l 12月22日22:00 工藝水切中水運(yùn)行
l 12月23日8:30 策劃部組織、運(yùn)行部和檢修部參加的脫硫石膏脫水困難的專題小會(huì),布署工作安排
l 12月23日9:00 6個(gè)旋流器壓力全部調(diào)整至120Kpa運(yùn)行,并要求停止出石膏,待CRT顯示密度到1140-1150時(shí)再將旋流器底流切至石膏漿液箱
l 12月23日10:20 到中水處理車間了解中水處理工藝及加藥情況
l 12月23日下午 對6個(gè)吸收塔及石膏漿液箱進(jìn)行取樣分析并做沉淀觀察,發(fā)現(xiàn)PH值仍然偏高,經(jīng)了解,6個(gè)吸收塔供漿旁路門全開運(yùn)行,要求全部關(guān)至30%-40%開度運(yùn)行,盡量保持zui小流量運(yùn)行,慢慢將PH值降至5.4后保持一段時(shí)間
l 12月24日8:30 對22日取樣和23日取樣進(jìn)行對比分析
l 12月24日10:00 對6個(gè)吸收塔及石膏漿液箱進(jìn)行取樣分析,PH值及密度參數(shù)基本達(dá)到要求,通知用1#皮帶脫水機(jī)出石膏,正常
l 12月24日15:30 對6個(gè)吸收塔及石膏漿液箱進(jìn)行取樣分析;通知化學(xué)在能保證中水出水參數(shù)的情況盡可能減小助凝劑和絮凝劑的加藥量
l 12月25日下午 在兩個(gè)石膏漿液箱內(nèi)加入聚丙烯酰胺,觀察脫水效果
2、初步分析結(jié)論
自22日開始分析調(diào)整,經(jīng)過兩天時(shí)間,在中水作為脫硫工藝水時(shí)脫硫石膏正常脫出,經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)整和分析,目前石膏正常脫出。
可能引起石膏無法正常結(jié)晶和正常脫水的因素主要有以下幾點(diǎn):
l 脫水設(shè)備本身原因
l 旋流器設(shè)備本身原因
l 石膏漿液密度低
l 氯離子含量超標(biāo)
l 亞硫酸鹽堵塞
l 由氟化鋁形成而產(chǎn)生的堵塞
l 惰性物質(zhì)和飛灰原因
通過對以下可能引起石膏無法正常脫水的原因逐一排查和調(diào)整,初步分析結(jié)論:引起近期石膏無法正常脫水的主要原因是亞硫酸鹽堵塞,某段時(shí)間加入的石灰石過量,發(fā)生石灰石堵塞,為了保證脫硫效率又需要源源不斷的補(bǔ)充石灰石漿液,從而形成吸收塔漿液惡性循環(huán),而石膏漿液中含有大量CaSO3*1/2H2O,在皮帶脫水機(jī)中,這種產(chǎn)物由于粒徑太小無法脫水。
此外,當(dāng)采用中水作為脫硫工藝水時(shí),根據(jù)助凝劑和絮凝劑的化學(xué)特性及25日試驗(yàn)情況看,初步分析,濾餅表面產(chǎn)生一層泥的原因之一是因?yàn)橹兴袣埩粲形⒘恐齽┖托跄齽?,尚需進(jìn)一步調(diào)整觀察,中水處理過程中盡量控制藥品添加量
附:亞硫酸鹽堵塞說明
亞硫酸鹽堵塞總是伴隨著(SO3--)或(HSO3-)的不完全氧化 ,不完全氧化是由于向吸收塔中注入的氧化空氣量太小或PH值較高, 在這種情況下,(SO3--)和 (HSO3-)離子不能完全氧化為SO4--,所以亞硫酸鹽的量增加。高的PH值引起亞硫酸鈣(CaSO3*1/2H2O)的沉淀,從而在石灰石顆粒表面上形成一個(gè)不起化學(xué)反應(yīng)層,抑制了石灰石的分解。
在上述情況下,吸收塔的運(yùn)行情況如下:
· 在吸收塔溶液中, SO3—濃度將增加到約 2000 [mg/l].。 在液體中SO3-- 的濃度超過 100 [mg/l]就表示亞硫酸鹽堵塞。
· 吸收塔脫硫效率將下降到 40%或 50 % ,SO2 出口濃度將升高;
· 因此控制系統(tǒng)將增加向吸收塔的石灰石的進(jìn)料,導(dǎo)致在吸收塔漿液中CaCO3 濃度增加;
· 為了避免在吸收塔內(nèi)固體CaSO3*1/2H2O的形成, 在 100 [mg/l]這個(gè)點(diǎn)左右進(jìn)行測量;要采取適當(dāng)?shù)姆椒ū苊馕账泄腆w的形成;
· 如果不進(jìn)行測量,將形成固體產(chǎn)物,其組成含有CaSO3*1/2H2O 的量可達(dá)到50%。 在皮帶過濾機(jī)中,這種產(chǎn)物由于粒徑太小無法脫水。
· 長時(shí)間在“ 亞硫酸鹽堵塞模式”下操作將在吸收塔中形成堆積現(xiàn)象;
調(diào)整方案,重新建模方法:
· 首先,要解決不完全氧化問題或必須降低進(jìn)入吸收塔的SO2的量;
· 必須停止石灰石漿液進(jìn)料,這樣PH值將下降到約4-5, 在這個(gè)PH值范圍內(nèi),固體亞硫酸鈣將溶解,SO3—離子將被氧化;
· 為了確定SO3—濃度是否增加和CaCO3含量是否在正確的操作范圍內(nèi),必須進(jìn)行化學(xué)分析, 如果是這樣就說明吸收塔恢復(fù)了正常操作;
(注:該段文字中數(shù)據(jù)為經(jīng)驗(yàn)值,僅供參考)
五、運(yùn)行管理建議
1、定期對在線表計(jì)(PH計(jì)、密度計(jì))進(jìn)行標(biāo)定,建議周期為半個(gè)月,定期對脫硫控制室用測試儀表進(jìn)行標(biāo)定,并記錄下與在線儀表顯示對照值。
2、加強(qiáng)旋流器(包含每一個(gè)旋流子)的巡檢工作,做到如有堵塞在第 一時(shí)間處理;
3、石膏旋流器設(shè)計(jì)工作壓力為120KPA ,運(yùn)行時(shí)保持此壓力(壓力值以現(xiàn)場儀表為準(zhǔn)),現(xiàn)場儀表壓力為120KPA時(shí),記錄在線儀表的壓力顯示值,并以這個(gè)值作為石膏排出泵PID調(diào)節(jié)的設(shè)定值。另外,石膏排出泵PID調(diào)節(jié)運(yùn)行時(shí)應(yīng)投自動(dòng)。
4、加強(qiáng)日常脫硫化驗(yàn)工作,建議每天測量吸收塔漿液的PH值及密度,并同時(shí)記錄與在線儀表的對比值;每天測量吸收塔漿液成份;每天化驗(yàn)石膏成份;石灰石來料應(yīng)提供每車化驗(yàn)值,化驗(yàn)合格卸料;每天測量脫硫工藝水的成份;每天測量石膏漿液密度;每天化驗(yàn)廢水成份;
注:脫硫化驗(yàn)是脫硫運(yùn)行調(diào)整的指導(dǎo)基礎(chǔ),是保證脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定連續(xù)正常運(yùn)行的先決條件,務(wù)必要重視。
5、經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)個(gè)別吸收塔存在起泡現(xiàn)象,需注意觀察主機(jī)電除塵運(yùn)行情況,關(guān)注主機(jī)是否投油槍運(yùn)行,如起泡嚴(yán)重考慮添加消泡劑(需控制好用量)。
6、石灰石漿液供漿需保持連續(xù)供漿(即使在負(fù)荷較低、含硫量較低的情況下,在供漿支管不發(fā)生堵塞的情況下也保持一個(gè)zui小流量供漿),杜 絕供漿流量大起大落,堅(jiān)決禁止一段時(shí)間大量供漿后又間隔很長時(shí)間才供漿。
7、注意監(jiān)視氧化風(fēng)機(jī)的運(yùn)行情況,防止氧化風(fēng)機(jī)的非正常運(yùn)行或者氧化風(fēng)管堵塞而造成石膏漿液的氧化效果不好。
8、在線PH計(jì)和密度計(jì)支管流量不宜太大,以免造成儀表電極因沖刷厲害而損壞,理論值4-6m3/h,實(shí)際運(yùn)行中在支管不堵塞的情況盡量減小支管流量,建議流量維持在6-7m3/h運(yùn)行(該值可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整),杜 絕10 m3/h以上運(yùn)行。
9、據(jù)了解,化學(xué)上無法測量這兩種物質(zhì)的殘留量,建議中水處理過程中在能保證出口水質(zhì)的前提下盡可能減少聚合鐵和聚丙烯酰胺的加藥量。
來源:清新環(huán)境托克托分公司